电动滚筒皮带机紧急制动装置在实际应用中发挥的积极作用
该装置在实际使用中效果比较明显。自1961年首台油冷式电动滚筒研制成功至今,国内已形成大规模的电动滚筒生产行业。以我矿13下07工作面回风巷为例,每班完成任务比预计提前0.5个小时,掘进正规循环率提高6.8%,在安设该装置后,每班可节约时间100分钟,在提前完成掘进任务后,可以有充足时间对掘进工作面进行整修,使工作面的文明生产和工程质量有了明
电动滚筒工厂
电动滚筒皮带机紧急制动装置在实际应用中发挥的积极作用
该装置在实际使用中效果比较明显。自1961年首台油冷式电动滚筒研制成功至今,国内已形成大规模的电动滚筒生产行业。以我矿13下07工作面回风巷为例,每班完成任务比预计提前0.5个小时,掘进正规循环率提高6.8%,在安设该装置后,每班可节约时间100分钟,在提前完成掘进任务后,可以有充足时间对掘进工作面进行整修,使工作面的文明生产和工程质量有了明显的提高。
通过在煤矿井下生产现场的推广应用,该紧急制动装置制作简单、效果显著、对煤矿安全生产管理,发挥了重大作用,经济效益和安全的效益明显提升。
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活齿减速电动滚筒结构设计
电动滚筒是带式输送机的一个重要动力部件,就冷却形式而言有油冷式、油浸式及风冷式等,就减速形式而言有齿轮减速式及摆线针轮式等,就电动机的安装位置而言有内置式和外置式等。活齿传动共轭齿形的连续接触形式,避免了啮入啮出的冲击,传动平稳无噪声。目前应用较多的是齿轮减速、内置、油冷式电动滚筒,特别是对于小型和微型电动滚筒来说,这种电动滚筒更具有的地位。如想了解更多传送机电动滚筒的相关信息,欢迎致电咨询。
齿轮减速油冷式电动滚筒承载能力较差,传动效率低,右法兰轴结构复杂和工艺性较差,现已不能满足市场需求。焊接过程中焊件的温度不能450℃,焊后进行缓冷的焊接工艺。而活齿减速器具有啮合齿数多,承载和抗冲击能力强,传动比大,结构紧凑,传动效率较高和工艺性好等优点,如将活齿波动传动技术移植到电动滚筒内,将形成一种全新的活齿减速式电动滚筒。如想了解更多传送机电动滚筒的相关信息,欢迎致电咨询。
活齿减速电动滚筒齿轮传动优势
结构新颖紧凑活齿传动省去了少齿差行星齿轮传动、摆线针轮传动所必需的w等速运动输出机构,减速运动通过活齿直接由活齿架输出,组成活齿传动的三个基本构件——激波器、活齿轮和中心轮同轴布置,活齿轮放在中心轮里面,简化了结构,使传动装置的轴向和径向尺寸都很小,缩小了体积并减轻了重量。通过对该滚筒端盖材质的检验及焊接性分析,多方查阅技术资料,制定出合理的焊接工艺参数和有效的焊接措施,成功地修复了电动滚筒端盖的裂纹。如想了解更多传送机电动滚筒的相关信息,欢迎致电咨询。
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