一台挖渣机在工作过程中出现了整机动作缓慢、工作无力的故障现象。故障原因是:液压泵磨损、伺服调节机构卡滞、向系统提供的液压油流量不足、主安全阀故障、发动机输出功率不足、先导系统压力不足等。
在故障检查过程中,无论空载还是作业,发动机转速正常、无冒黑烟现象;主系统的压力和流量在标定范围之内。分析故障重点在主安全阀和液压泵。
本着先易后难的原则,先调主安全阀,无明显
80型耙渣机批发
一台挖渣机在工作过程中出现了整机动作缓慢、工作无力的故障现象。故障原因是:液压泵磨损、伺服调节机构卡滞、向系统提供的液压油流量不足、主安全阀故障、发动机输出功率不足、先导系统压力不足等。
在故障检查过程中,无论空载还是作业,发动机转速正常、无冒黑烟现象;主系统的压力和流量在标定范围之内。分析故障重点在主安全阀和液压泵。
本着先易后难的原则,先调主安全阀,无明显改善;其次分解、清洗主安全阀,发现主安全阀零件无明显磨损、弹簧无折断,重新装配调整后故障依旧;后更换了一个新的主安全阀,但也无任何改善,系统压力依然在18-24Mpa之间(标定压力为30Mpa);检查液压油及滤芯均属正常,并认为液压泵故障的可能性较小。扒渣机也会"中暑",恐怕很多人不相信,但这既不是无忌之谈,更不是哗众取宠,而是铁的事实。修理人员在检查试机过程中,无意将停机制动手柄放在制动位置,该故障现象消失。
根据停机制动阀的原理分析,故障主要是停机制动阀调整不到位。制动解除时,停机制动阀阀杆不到位使先导油一部分流进停机制动缸,一部分经停机制动阀流回油箱,而造成先导系统压力不足。这又使在操作过程中分配阀阀杆不到位,对主系统流量起节流或泄漏作用,因此出现整机工作无力、动力缓慢的故障现象。扒渣机的扒斗启动时起码要保持200mm的离地间隙防止扒斗遇到地面造成扒斗损害。拆卸停机制动阀,发现其推杆调整螺栓松动,推杆长度缩短,调整后故障现象消失。
在做维修之前,我们要先找出扒渣机的故障原因,下面简单的说一些故障的原因和排除方法。
一、分配器漏油,主要有一下几点原因:
1、扒渣机长时间工作,而且经常性的超负荷运作会造成分配器压力过大而漏油。这个时候我们要严格的按照扒渣机的工作要求,尽量不要让扒渣机超符合操作。
2、液压油的温度过高,那么这个时候就需要让扒渣机“稍作休息”,降低油温。
3、液压油杂志较多,这个时候要清理滤网,或者把油放出来过滤一下,又或者换新的液压油。
二、液压油缸漏油的故障分析与处理建议
1、油缸的密封圈破损,这个主要是由于油缸经常极限伸缩造成的,所以我们要更换密封圈,并控制油缸的行程。
2、液压油变质,里面水分过大,这个时候需要更换液压油。
扒渣机由于工作环境恶劣,现场常常会出现一些意外的故障,这非常常见。如何在意外问题出现时,巧妙利用手边的工具及时就地解决它,就格外的重要了。宜昌长兴扒渣机是生产扒渣机厂家,今天就与大家探讨一下这些意外故障时如何解决应对。
现场须拆装某器件,可是随机携带的扳手又不全,这时该怎么办?此时采用下面的办法可解燃眉之急(主要针对梅花扳手、开口扳手和内六角扳手而言)。如果所使用的梅花或开口扳手比所要拧的螺栓头(或螺母)大,内六角扳手比所要拧的螺栓头小,可在扳手内(梅花、开口扳手)或扳手外(内六角扳手)垫一些铜皮、铁丝或螺丝刀等物,而后慢慢加力拆、装;而当开口扳手比螺栓头(或螺母)小、内六角扳手比螺栓头大时,可分别用锉刀将开口扳手开口锉大,将内六角扳手的六方尺寸锉小。通过以上处理多数情况下可以解决应急拆、装工作,而且经改制的扳手可以留作以后使用。二、要根据不同的环境温度选用适当粘度的发动机机油扒渣机发动机的使用不同于其它装备,其散热性能较差且发动机长期处于高负荷工作状态下,因此对发动机机油要求严格。
另外若遭遇扒渣机的连杆轴承损坏,损坏后轴承外圈仍镶在连杆孔内很难取下,用钢锯锯时因外圈坚硬容易打滑,而硬打硬敲又易使连杆损坏。这种情况下,可将连杆夹在台钳上,选用重型套筒扳手中的套头,一侧使用比轴承外圈稍小的套头顶住轴承外圈,另一侧用比连杆轴承孔尺寸稍大的套头顶住连杆孔侧面,然后逐渐加力夹紧台钳,这样轴承外圈就会慢慢被压出来。扒渣机液压动力的使用不充分,其功率和动力的损失会导致液压系统的寿命降低,缩短扒渣机的使用寿命。如有气割工具,则可直接用气割割断轴承外圈。
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