高氧生物质发生器
用于xi菌药剂的添加(该技术及设计为我公司保密技术);不锈钢材质(经高氧培养生物菌类注入综合反应箱体与原料产生反应)。
综合反应箱体
采用钢结构移动式,箱体长10m宽8m深2m,用于老化油泥初步的降凝、稀释,药剂反映,并通过高氧生物质发生器内培养好的生物菌对顽固性物解体,在以上所述作用下形成絮状物。
污油处理技术
高氧生物质发生器
用于xi菌药剂的添加(该技术及设计为我公司保密技术);不锈钢材质(经高氧培养生物菌类注入综合反应箱体与原料产生反应)。
综合反应箱体
采用钢结构移动式,箱体长10m宽8m深2m,用于老化油泥初步的降凝、稀释,药剂反映,并通过高氧生物质发生器内培养好的生物菌对顽固性物解体,在以上所述作用下形成絮状物。
对脱水器的影响
含有大量杂质的老化油导电性强,容易在极板间形成短路,引起极板间强放电,并在高压电场内形成过载大电流;在这种情况下,形成了与此相关的各种含油污水处理设备和处理技术,并且还开发了各种处理技术。一方面造成聚乙烯吊板出现爬弧,降低其绝缘强度;另一方面对脱水器电极板有捶击作用,频繁放电,极板就会反复受捶击,极板表面会出现凹陷,易沉积杂质造成腐蚀,甚至使极板出现变形,增强极间放电,使脱水器处理能力下降,影响正常生产,必要时要进行大修。
站内工艺及设施优化
(1)收油泵工艺流程优化。收油管线的振动问题主要原因是收油泵的进出口管线不匹配,进口管线φ114,出口管线φ48,憋压严重,造成机泵振动过大,管线振裂原因分析是由于收油泵出口管线过长,直角弯过多,流体在管道中变向过频,管道所受应力大,薄弱部位就会出现穿孔,针对这种情况将收油泵出口管线进行了优化。漂浮处理后,出水油含量的含油废水处理设施含油废水处理设施可降至30毫克/升。通过收油流程优化,机泵振动大问题得到解决。
(2)收油设备优化。原收油泵采用2台泵,1台转子泵排量为30m3/h,另1台螺杆泵排量为10m3/h,在运行过程中转子泵故障频繁,无法启运,螺杆泵排量过小,影响老化油回收,因此将转子泵优化为单螺杆泵,排量为30m3/h。
1.老化油脱水处理方法,其特征是:在老化油中加入剥离剂实施油砂、 油泥剥离,即油固分离,剥离后的油液加入破乳剂,进行破乳并进而实行油 水分离。
2.如权利要求1所述的老化油脱水处理方法,其特征在于,剥离剂具 有有机长碳链极性,并能够在常温或较低温度下就能与老化油发生化学反应。
3.如权利要求1所述的老化油脱水处理方法,其特征在于,破乳剂选用 常规单体及长碳链的带有阳离子活性基团的单体合成。
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