淄博启新材料股份有限公司是集研发、设计、制造和销售为一体的高新技术企业,止2018年各种材质陶瓷磨介和衬板年产能2万吨,超细粉体研磨设备年产能500台套。
由于陶瓷研磨体重量减轻,大幅度降低了球磨机的承载负荷和运行负荷,从机械结构和动力设备上为加大研磨体装载量创造了负荷条件;由于粉磨原理更多的依赖于研磨功能,对研磨体的规则性抛落需求降低,从粉磨机理上为适当提高填充率
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淄博启新材料股份有限公司是集研发、设计、制造和销售为一体的高新技术企业,止2018年各种材质陶瓷磨介和衬板年产能2万吨,超细粉体研磨设备年产能500台套。

由于陶瓷研磨体重量减轻,大幅度降低了球磨机的承载负荷和运行负荷,从机械结构和动力设备上为加大研磨体装载量创造了负荷条件;由于粉磨原理更多的依赖于研磨功能,对研磨体的规则性抛落需求降低,从粉磨机理上为适当提高填充率创造了空间条件。
为了充分发挥球磨机的潜力,利用好已有磨内空间,陶瓷研磨体的填充率要比原用金属研磨体大一些。试验表明,在不改变磨内结构的情况下,陶瓷研磨体的填充率应该在36%~38%;如果能解决研磨体的串仓问题,比如给隔仓板的中心孔加筛网,填充率可能更高。但由于各粉磨系统的工况不同,建议填充率从32%起步进行逐步增加试验,在生产中寻找自己的填充值。石膏的形态通常有生石膏(CaSO4·2H2O)、天然硬石膏(CaSO4)、半水石膏(CaSO4·1/2H2O)、可溶性硬石膏(CaSO4),其溶解度和溶解速率是不同的,详见表02-05。
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在陶瓷研磨体的试验调整结束、达到“较好效果”的“合适填充率”以后,原有球磨机的动力和传动配置显然是大了,重新选配更换合适的主电机以及减速机,可以获取进一步的节电效果。但由于“较好效果”和“合适填充率”的不确定性,不建议过早的更换。
以¢4.2×13m联合粉磨系统为例,主电机功率为3550kW,在更换球磨机二仓研磨体后,一般可减小主电机功率1200kW,换用小电机可解决大马拉小车问题,这本身就是一项节电措施。
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对用户来讲,也应该避免野蛮装卸和野蛮使用问题。现在各企业的球磨机规格都较大,都采用电动葫芦吊装研磨体,入磨落差约达3米以上,陶瓷研磨体跌落在衬板上受到的冲击力较大,空仓装球时应先加入一些物料缓冲一下为好;同样由于球磨机规格较大、研磨体的运行抛落较高,受到的冲击力较大,运行中应该尽量避免空砸磨现象。由于研磨功能的增强,为适当提高物料流速打下了基础(注意:对没有挡料环的球磨机,一般不需要增大磨内流速)。
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