高强度弹簧钢60Si2CrVAT的主要工艺措施为:
(1) 采取有效措施控制钢中有害杂质元素(如铅、锌、锑、铋及其他低熔点金属),强化脱磷和脱硫工艺操作,使硫、磷含量达到特优级钢标磷和脱硫工艺操作、使硫、磷含量达到特优级钢标准,采用真空脱气处理使弹簧钢氧含量达到10×10-6以下。
(2) 优化成分并进行了微合金处理。降碳提锰,内控碳在中下限,锰、铬在中上限,以提高
q235nh耐候钢板
高强度弹簧钢60Si2CrVAT的主要工艺措施为:
(1) 采取有效措施控制钢中有害杂质元素(如铅、锌、锑、铋及其他低熔点金属),强化脱磷和脱硫工艺操作,使硫、磷含量达到特优级钢标磷和脱硫工艺操作、使硫、磷含量达到特优级钢标准,采用真空脱气处理使弹簧钢氧含量达到10×10-6以下。
(2) 优化成分并进行了微合金处理。降碳提锰,内控碳在中下限,锰、铬在中上限,以提高弹簧钢的韧性。同时采用计算机成分微调技术,保证了上述有效成分目标命中率。
(3) 采取了夹杂物控制技术:①采用LF精炼和VD真空脱气处理,使非金属夹杂物充分上浮;②选择的精炼渣和中间包保护渣充分吸附夹杂物;③采用夹杂物变性处理。
(4) 控制连铸坯的碳偏析:①控制钢水的过热度;②采用合适的二冷配水;③组合式电磁搅拌。

以钢罐壳为代表的金属罐壳,为补足其耐蚀性而实施了涂装。涂装罐在涂装后需在150~200℃左右约10~20分钟加热的数次重复处理。为此,挥发有机溶媒的处理、过多的能源消费和CO2排放等均成为影响地球环境和劳动条件的课题。
近年来,采用取代涂料的被复热可塑性塑料膜的层压钢罐受到了人们的重视,并已在钢制饮料罐壳和食品罐壳等方面代替涂装罐壳。在加速化解过剩产能的同时,还取缔了多年来屡打不绝的“地条钢”。由于取消了涂装和烧付工序,使有机溶媒和CO2的排放量及耗能均可大幅下降,成为环境和谐型产品受到了各方重视。近年更是推广到18L罐及贝尔罐等大型罐领域。


迄今在大型罐领域实用化的层压钢板有:由制罐厂将板状的ECCS(Electrolytically chromium coated steel)上付上PE厚膜的层压钢板、从模中将熔融塑料直接挤出付在ECCS上的厚膜PP-PE无规聚合物形成的层压钢板等。天津兴邦华泰钢铁贸易有限公司-耐候板国产海洋平台钢板已被广泛采用,EH40以下的海洋平台用度结构钢材基本实现国产化,但关键部位所用度、大厚度材料仍依赖进口。但它们均由于塑料成本高而只用于少数罐,因此尚未能大量推广应用。
在上述背景下,JFE钢铁以在层压大型罐的普及为目标,总成本涂料罐且可装用酸性或碱性物罐用的新型层压钢板“E型光亮钢板”终于开发成功,并在世界上商品化。
电炉的冶炼电耗是影响特钢行业产品生产成本和质量的关键性指标。2008年,莱钢特殊钢厂1号电炉面对原材料质量不稳定等实际困难,实施管理,电炉冶炼电耗达到223kWh/t的国内水平。


针对电耗在成本中的“”地位,莱钢特钢厂成立了由配料、工艺、电气组组成的降低综合电耗攻关组,通过多方面的管理和技术,取得了显著成效。受益于近期钢材价格回升,安赛乐米塔尔盈利持续增加,其对偿还的保障程度也有所提升。他们从稳定生产节奏入手,优化了炼钢过程控制优化操作要点,通过钢包扩容改造和新上智能系统,使电炉出钢量增加到52t,稳定了炼钢区域的生产节奏,提高了生产效率。优化配料制度,增加炉内废钢密度,更好地实现埋弧操作,提高了电弧能量的吸收率。在操作中,该高炉采取了合理控制废钢装入量和钢水余量,优化了用氧制度、泡沫渣制度,尽量减少热量损失,有效降低了综合冶炼电耗,炼钢工序综合电耗达到了290.35kWh/t的较高水平。
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