焦化厂生产车间的主要工作为净化煤气及回收化工产物。集气管处被冷却后的煤气进入横管初冷器在一段循环水、二段制冷水的冷却后煤气温度由80℃左右降至22℃左右,因此煤气中的焦油成雾状,大部分的焦油被氨水喷洒并随之进入澄清槽,其他小部分的焦油雾随煤气进入电捕焦油器,经电捕焦油器电捕后的煤气含焦油量小于50mg/m3,达到工艺指标。
若电捕焦油器处置不妥
管式电捕焦油器改造
焦化厂生产车间的主要工作为净化煤气及回收化工产物。集气管处被冷却后的煤气进入横管初冷器在一段循环水、二段制冷水的冷却后煤气温度由80℃左右降至22℃左右,因此煤气中的焦油成雾状,大部分的焦油被氨水喷洒并随之进入澄清槽,其他小部分的焦油雾随煤气进入电捕焦油器,经电捕焦油器电捕后的煤气含焦油量小于50mg/m3,达到工艺指标。
若电捕焦油器处置不妥,使煤气中的焦油含量过高,势必会对鼓风机形成负担,减少鼓风机使用寿命,容易导致事故发生,增大事故频发率;含过高焦油雾的煤气进入脱硫工段时,焦油会附着在脱硫塔轻瓷填料上,导致设备阻力增大,污染脱硫液,还会造成再生塔中硫泡沫生产困难,脱硫液无法再生,H2S在脱硫液中逐步饱和,脱硫液吸收H2S能力降低,煤气质量恶化;煤气经过硫铵工段时若含过量焦油,容易导致煤气预热器的堵塞,给操作带来影响,母液喷洒后酸焦油留在饱和器内部,导致装备阻力增大,硫铵结晶质量降低,同时阻碍了煤气中氨的吸收;从饱和器出来的煤气进入苯工段的终冷塔,大量的焦油雾滴再次冷却后着于终冷塔内, 使终冷塔阻力上升,通过洗苯塔时还会有部分的焦油进入洗油中影响洗油质量,使洗油黏度增大在设备内流通困难,吸取苯族烃能力下降,从而影响苯的产量, 而且使洗油质量降低,再生器使用频次增加,导致洗油的浪费,使生产成本。
电捕焦油器的防范措施
提议检修后的电捕不做空载实验,只需绝缘合格就行。允许在检修完成,绝缘合格后直接开进出口阀门,直接过煤气,过煤气8小时以后再对电捕送电。
1.要剖析爆的可能性;
2.要剖析爆的原理,即爆的条件,这里有个很严重的问题也是基本的问题你们没有处理完毕就盲目空试,应当说走运的是你们没有直接送煤气运作!爆的其中一个条件是已经构成混合性爆气体遇到火源或许明火,电捕的明火当然是高压产生的电火花了!
3.所以原因可能是你们的电晕丝有些偏离度大,还有主要的原因是你们压根就没有检测电捕的绝缘功能就送电;
4.既然是空试,爆威力大,那必定不是蒸汽量造成了,当然只能煤气了,在负压的管道,关死的煤气进口阀门,煤气再泄露进来的量应当不会大,泄露进来的可能性比较大的是底部残留煤气以及电捕出口阀至电捕间的煤气管道存有很多的煤气,蒸汽并没有赶走。
5.假如2条没有处理好,那么5条没有处理好就不应当了,显然是通往蒸汽时间短,量没有满足赶走残留的煤气。不能说放散口有了蒸汽就马上能够运行。
华信盛科环保怎样正确维护除尘器设备的风机:
1.使用环境及风机表面要保持清洁,进、出风口无杂物。及时清理风机及管内的灰尘等杂物。
2.注意在除尘器风机完全正档时进行运转,保持供电设施电压稳定,容量充足,禁止缺相运行,供电线路必须是线路,不能长期使用临时线路供电。
3.风机在运行时发现异常声响、电机外壳带电、发热严重、开关跳闸等现象,应马上停机检查。安全起见,决不能在风机运行时维修。检修后应进行试运转大约五分钟,确认无异常再开机运转。
4.要不定期对除尘器轴承更换或补充润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为确保除尘设备风机在运行过程中有良好润滑性,加油次数不得少于1000小时/次,禁止出现缺油运转现象。
5.为避免电机受潮,风机应贮存在干燥的环境中。露天存放时,应有防雨措施。在贮存与搬运时应避免风机磕碰,以防损伤。
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