为降低研制成本,我们采用现在应用普遍的三相异步潜油电机的定子片(18槽)及星形联结的单层同心式绕组,工艺过程也较为成熟,气隙在原0.5mm基础上加大到0.6mm,只是由于尺寸的限制及以上降低成本的考虑,未采用星形联结双层短距绕组形式,从理论上讲,绕组中电动势谐波及环流没有得到有效的控制。固定凡尔设计在泵的上端,在凡尔罩内设有限位滑道和复位弹簧,限制凡尔只能沿直线运动、强制关闭。
天津潜油电泵生产商
为降低研制成本,我们采用现在应用普遍的三相异步潜油电机的定子片(18槽)及星形联结的单层同心式绕组,工艺过程也较为成熟,气隙在原0.5mm基础上加大到0.6mm,只是由于尺寸的限制及以上降低成本的考虑,未采用星形联结双层短距绕组形式,从理论上讲,绕组中电动势谐波及环流没有得到有效的控制。固定凡尔设计在泵的上端,在凡尔罩内设有限位滑道和复位弹簧,限制凡尔只能沿直线运动、强制关闭。
同样由于径向尺寸的限制,不便开矩形深槽,转子导条仍采用圆形导条,不过原潜油电机转子闭口槽形作成半闭口,以尽量提高异步起动转矩。转子按以上方案设计后存在隔磁磁桥变短,漏磁加大,永磁体嵌入以后不易开设合理的空气隙以作隔磁及散热之用。
采用内置式永磁体的磁路,避免了永磁体在电机过载冲击时的退磁,且能实现用起动绕组作异步自起动的功能。不利的是磁路变得更加复杂,设计中不便作准确计算,其中,漏磁系数及计算极弧系数等重要设计参数均不能作较好的测算,估计的误差比较大。根据这些要求电缆设计为单芯10mm2,改性聚烯绝缘,尼龙带垫层,双钢丝铠装。磁钢插入以后粘附定位也很麻烦。
我们采用了廉价的钕铁錋稀土永磁材料电泳涂覆防腐漆层,成本很低,也防止了磁钢的化学退磁。但是该种材料的热稳定性不是很理想(其完全退磁居里温度仅300~400℃)。故采用热稳定性、磁性能更好的材料是值得考虑的(如用YX-24型磁钢)。
有必要分析求解潜油永磁同步电动机的电磁场模型,进行必要的数值模拟,对电机性能作更好的把握与预测,经过对(单转子节、两极)原理样机的试验井运行测试,电机基本性能达到要求。
检查分析:
1)新安装的电泵试车时,水泵不出水或出水量小,可能是水泵的转向反了,调换任意两相电缆的相序即可;或是杨程超过,可换用较大的电泵;扬水管连接法兰漏水,扬水管裂都会影响水泵出水量。
2)正常使用电泵,出水量日渐减小,可能是电泵长期使用后密封口环磨损严重,应进行更换;水泵吸入口堵塞,影响水的吸入,需对水泵的格栅或过滤网进行清理。
3)电动机铸铝转子的断条,铜条转子的端环开焊,造成电动机输出功率不够,转速下降,使水泵的出水量不足,这种情况就应更换转子或焊好开焊处。
4)电动机运转正常,但三相电流小,水泵不出水。
油井是井口平台的核心,油井管理也是平台操作人员的工作重点。潜油电泵井的常见故障如下:
欠载
导致欠载的可能原因和相应的处理措施:
地层供液不足。若地层暂时供液不足,此时电泵运行电流下降,油压下降,温度降低,产液量也下降,若电流比欠载电流设定值高出较多,此时应当适当缩小油嘴,控制产液量,当油压恢复正常后,再逐渐放大油嘴至原来刻度正常生产。若电流已接近欠载值,则应立即环空挤水,当油压恢复正常后停,在补水的过程中,应注意过载停机的可能。通过无线GPRS信号传输的方式,在互联网上对每台油井进行实时监视、控制,使油井实现无线网络化远程管理。若地层长久性供液不足,则应采取酸化等措施,清除油层污染物,提高油层的渗透率。
套压过高。由于套压过高,动液面就下降,当动液面接近泵的吸入口时,就容易导致欠载停机。此时应当缓慢释放套压气,并密切注意观察电流的变化。