镁球的密度小,强度低,易破碎。特别是在装卸、运输、挤压和跌落时,球体容易发生破碎使球体外形不完整。有的是半个球,有的是三分之一球,有的球缺角,形状各异,表面无光泽,外观形象较差;提高炉龄不仅可以降低耐火材料消耗,而且有利于均衡组织生产,促进生产的良性循环。用户不满意。销售的产品中,含有的20%-35%小块粒及粉粒等混合料。
博航实业主营镁粉、镁球、
轻烧镁球厂家
镁球的密度小,强度低,易破碎。特别是在装卸、运输、挤压和跌落时,球体容易发生破碎使球体外形不完整。有的是半个球,有的是三分之一球,有的球缺角,形状各异,表面无光泽,外观形象较差;提高炉龄不仅可以降低耐火材料消耗,而且有利于均衡组织生产,促进生产的良性循环。用户不满意。销售的产品中,含有的20%-35%小块粒及粉粒等混合料。
博航实业主营镁粉、镁球、轻烧镁球、轻烧石灰石、轻烧白云石、高钙石灰石、白云石粉、轻烧镁粉、白云石块、雪花白石粉等产品。
轻烧镁球生产设施及设备的改进
1)建设2100m2建筑物; 2)浇制3500m2混凝土地坪; 3)购置1台ZLM 30—3装载机。
生产工艺的改进
1)改进2道工序
①改进混碾。改进前,采用的是河南螺河制造厂的SI14型0.4t混碾机,改进后,采用了辽宁葫芦岛制造厂的SND1600型1t湿碾机,在提高混合效果和缩短混合时间的同时,提高了劳动生产率。
②改进混合料输送。改进前,混合料混合后是从混碾机中卸到地面,然后人工从地面上锹到皮带机。改进后,混合料混合后是通过卸料器从混碾机中直接卸到皮带机上,大大地减轻了工人的劳动强度,提高了生产效率。
2)增加4道工序
①增加加料斗。改进前,由人工将每袋25kg轻烧镁粉及镁砂搬送到1.5m高的加料平台。改进后,人工直接将袋子打开放入标高为0.00的加料斗上,减轻了工人的劳动强度,提高了劳动效率。
②增加上料皮带机。改进前,在加料平台上由人工将袋子打开放人混碾机中。改进后,加料斗的原料直接进入上料皮带机,并对加料量进行均衡控制。同时,增加除铁装置,防止铁器等破坏压密机和压球机,提高了生产线的安全性和供料的稳定性。
③增加压密工艺。改进前,只有压球工艺,产品只经过一次挤压,其尺寸为40mm×40mm×35mm。改进后,增加了I台压密机,产品需经过二次挤压。次挤压制品尺寸为30mm×30mm×25mm,第二次挤压产品尺寸为40mm×40mm×35mm。轻烧镁球含量菱镁矿、水镁石和由海水或卤水中提取的氢氧化镁经800~1000℃左右煅烧,使其分解排出CO2或H2O,即得到轻烧镁球,也称轻烧氧化镁、苛性氧化镁或轻烧镁,俗称苦土粉。
轻烧镁球增加压密工艺,是整个轻烧镁球生产线改造的关键。产品经过两次挤压,次挤压使镁球晶体之间在外力作用下相互靠近,缩短镁球晶体之间距离r,第二次挤压使镁球晶体之间在外力作用下靠得更近,镁球晶体之间距离r更小。由于r越小,镁球内部镁粉晶体周围正、负电子易于配对,电子之间的吸引力增加,离子键增加,分子间力增加。MgO的系数得以提高,说明MgO对液相量有较大的影响,与Fe2O3的系数接近。因此,r
控制加水量。控制制球水分是确保镁球强度的又一个关键。水分的多少直接影响镁球的内部结构强度。水分少了,离子、离子键和镁球晶体之间的分子间力难于形成
轻烧镁球,由于MgO是高熔点矿物,熔点2800℃,炉渣中MgO含量的提高,使炉渣粘度变大,耐火度提高,炉渣更容易与炉衬结合在一起,在炉衬上形成有效的炉渣保护层,从而提高炉衬寿命,降低消耗。美国一家钢铁公司在采用这项技术后,目前炉龄已接近20000炉,转炉的作业率达到97%。西德、韩国、日本、台湾等都在推行此工艺。很多钢铁企业也都在积极开发适应自己的溅渣护炉工艺,其中太钢、承钢、重钢、马钢等,自从采用溅渣护炉工艺后,炉龄分别从1500炉、500炉、700炉、1100炉提高到12000炉、1500炉、8500炉、10200炉、均取得了巨大的经济效益。轻烧镁球烧结降镁优势明显,作为高炉的主要炉料,烧结矿一般占高炉结构的60%以上。
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