苏州阿尔太机械有限责任公司前身是冶金机械产品配套厂家,本公司以独有的技术精于提供以下的产品和技术服务:
①提供(或定制设计)轧钢厂棒材线、高线各种产品规格的成熟的孔型系统,包括用独1家技术设计的各规格的二切分、三切分、四切分、五切分的孔型系统;
②提供各种类型的线材、棒材生产线的全线导卫总成及备件,包括各种二切分、三切分、四切分、五切分的导卫总成和备件;
轧钢孔型设计
苏州阿尔太机械有限责任公司前身是冶金机械产品配套厂家,本公司以独有的技术精于提供以下的产品和技术服务:
①提供(或定制设计)轧钢厂棒材线、高线各种产品规格的成熟的孔型系统,包括用独1
家技术设计的各规格的二切分、三切分、四切分、五切分的孔型系统;
②提供各种类型的线材、棒材生产线的全线导卫总成及备件,包括各种二切分、三切分、四切分、五切分的导卫总成和备件;
③提供各类合金导辊、导板、轧机配件、辊道、管等消耗件;
④来图加工制作焦化、高炉、炼钢、连铸、轧钢厂的各种高
i精度备品备件;
⑤提供轧钢调试指导服务;
⑥提供轧钢线客户导卫零库存、导卫吨钢消耗总承包服务。
切分架次钢料形状不好
针对上述原因, 采取了如下措施: ( 1)用木条检验轧件充满程度来确认导卫对正轧线情况。 ( 2)用实际生产中取得的试棒来检验入口导卫轮间隙。 ( 3)精轧机操作工与主控台操作工配合调整轧机堆拉关系。粗轧轧制速度低,来料断面大,对导卫冲击较大,采用简单滑动导卫。 ( 4)控制加热炉均热段工作状态, 保证钢坯通长温度偏差 30 以内。 ( 5)修改入口导卫轮形式, 原有的入口导卫轮为平轮, 实际生产中发现平轮导卫对轧件的夹持作用不好。轧一车间运用自己的技术力量将入口导卫轮样式改为 V形轮, 充分提高了导卫对并联轧件的夹持作用的稳定性。
导致线差的主要原因有以下几个方面: ①轧槽加工精度不高。对四线差影响具有决定性作用是K4、K3、K1道次。K4为预切分道次,它对轧件各线尺寸进行分配,K3切分道次对K4道次料型进行修正,K1直接出成品,因此要达到较小的四线差,必须提高对K4、K3、K1道次的加工要求。 ②孔型磨损不一致。前道次料型不规矩或孔型系统设计造成的各线轧槽磨损不一致等各 方面因素影响,磨损严重的料型面积就会增大,造成此线成品尺寸大。为了保证正常生产,除了加强工艺件的基础管理之外,还在工艺件国产化和适应性改进等方面进行了探索。 ③轧机两侧辊缝不一致。在换辊调试时,15~18架两侧辊缝控制不一致,辊缝大的一侧孔型面积就大,从而导致成品存在差异。 ④预切15架或切分16架进口未对正轧制线。导卫中心线虽与轧制线平行,但不重合,偏一侧。此时轧件被切分后,偏向的一侧面积比正常大,而另一侧则比正常小,从而导致两边线成品尺寸相差较大。
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