焦化厂煤气净化系统采取的是全负压煤气净化工艺,从炭化室出来的荒煤气先在焦炉桥管和集气管内用循环氨水通过喷头强烈喷洒,煤气温度降至80℃左右,其中约60%的焦油被冷凝下来。冷却后的煤气与氨水、焦油等在气液分离器中分离,煤气流向初冷器,通过横管式初冷器进一步冷却至18~22℃,经电捕焦油器除去煤气中的焦油雾后送往脱硫、硫铵、等工序,进行脱硫、脱氨、脱苯,净化后的煤气经过鼓风机进行外送,同时在对煤气进行
初冷器清洗价格
焦化厂煤气净化系统采取的是全负压煤气净化工艺,从炭化室出来的荒煤气先在焦炉桥管和集气管内用循环氨水通过喷头强烈喷洒,煤气温度降至80℃左右,其中约60%的焦油被冷凝下来。冷却后的煤气与氨水、焦油等在气液分离器中分离,煤气流向初冷器,通过横管式初冷器进一步冷却至18~22℃,经电捕焦油器除去煤气中的焦油雾后送往脱硫、硫铵、等工序,进行脱硫、脱氨、脱苯,净化后的煤气经过鼓风机进行外送,同时在对煤气进行冷却净化的过程中得到焦油、、硫铵等产品。

焦化厂煤气初冷系统采用横管式初冷器对集气管来的荒煤气进行间接冷却,该初冷器为一个带有换热管水平布置的垂直的壳管式换热器。在初冷器内,煤气走管外,冷却水走管内,两者通过逆流经管壁间换热,使煤气冷却。其中冷却水管与水平面成一定角度横向配置。管板外侧管箱与冷却水管连通,构成冷却水通道。初冷器共分为三段,一、二段分别采用不同温度的循环水,三段采用的是制冷水。循环水由每段下部进入,制冷水供入下段,以提高传热温差,降低煤气出口温度。从焦油氨水分离槽中部分离出含油为40~60%的混合液,对初冷器进行不间断喷洒,用于清除附着在管壁的焦油和萘,喷洒后的液体通过液封进入冷凝液槽。

冷器Ⅱ段入口DN600蝶阀关不严,在清洗初冷器时为防止水箱盖漏水出口截门也需稍开,这样就造成了初冷器清洗效果较差。需对3#初冷器Ⅱ段入口DN600蝶阀进行更换。近期,1#初冷器Ⅱ段入口DN600蝶阀也偶尔发生同样的状况。考虑到2#初冷器Ⅱ段入口DN600蝶阀因打不开在2008年已经更换过(此蝶阀为气源工程同一批),有必要在停一次循环水的情况下一同进行更换。

经过联系原厂家技术人员现场观察后发现存在以下问题:①溶液变质情况严重,需对溶液进行全部更换②抽真空油质量差,需真空泵油③制冷循环水量偏小④蒸汽压力较低(去年基本维持在0.25-0.35MPa之间,偶尔到0.45 MPa),不能满足工艺要求(0.6MPa),造成制冷机效率较低。⑤减温减压装置能力较小。因制冷机的使用设计为两开一备,制冷循环水泵配套使用,但为了增加冷冻水量通常三台全部使用,这就造成了制冷循环水量不匹配,循环水泵能力不足。制冷机设计每台需冷环水635m3/h,在开一台冷环水泵的情况下,流量在1100 m3/h左右(设计Q=500-1940 m3/h,H=42.5-21.8m),即使两台全开仅能达到1300 m3/h左右,不能满足三台制冷机全开使用的需求。

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